提高给水pH值引起的空冷区外铜管氨蚀-北京中科新远环境工程有限公司
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提高给水pH值引起的空冷区外铜管氨蚀
作者:杀菌灭藻剂    发布于:2015-03-19 11:20:24    文字:【】【】【
摘要:对该厂说明锅炉酸洗频繁是采取微酸性亚硝酸钠钝化引起的,并非给水系统存在腐蚀。而且用试验证明了所作的判断,使该厂投氨量恢复常值,未引起氨蚀。
    自颁发GB/T 14159-1999水汽质量后,由于给水pH值提高,加上已近20年不实际检测含氨量,人们已淡忘了氨对提高pH值的作用规律,那就是pH<9,0.4-0. 8mg/L氨可使水汽系统pH值由<7提高到9.O,超过9,需氨量大增,要达到规程中的上限(9.5 -9.6),氨的含量需要8-10mg/L。这是由于氨是弱碱,而pH值和氢氧根是对数关系,当pH值>9后,氨所解离的氢氧离子难以满足需要。
    1999年底,大同某电厂专业人员持泄漏铜管请求进行原因分析。他们由所掌握的知识认为,该铜管的外壁腐蚀符合氨蚀特征,但是却不是在冷区(空冷区内是B30管)。由于泄漏的黄铜管分布在空冷区附近,指出是水汽中含氨量太高,使空冷区外的黄铜管产生了氨蚀,经核算,该电厂水汽含氨量>5mg/L。建议该厂减少加氨量90%,则可制止汽侧氨蚀的发展。
    在该厂之前,大港某电厂由于2台燃煤亚临界锅炉机组的锅炉酸洗周期过短,怀疑是给水系统腐蚀所致,将给水pH值提高到≥9.3,使给水氨处理的投氨量增加5 -10倍,加氨泵间空气氨味呛人,难以正常呼吸。对该厂说明锅炉酸洗频繁是采取微酸性亚硝酸钠钝化引起的,并非给水系统存在腐蚀。而且用试验证明了所作的判断,使该厂投氨量恢复常值,未引起氨蚀。
    2000年之后,许多电厂的大锅炉机组出现了空气冷却区外围黄铜管腐蚀泄漏案例,都建议维持给水pH值<9.3,以制止腐蚀的发展。并且通过试验证明给水pH值为9.5,不比9.0时含铁量低。
    已将此问题反映给电力标准化委员会,建议考虑合理的给水pH值问题。
    以上3次氨蚀跨越35年,每次都使几十台凝汽器泄漏。而且随着机组容量增大,参数提高,第3次氨蚀泄漏的影响比前两次大得多。
    表现在找漏的电量损失每次可达100~200万千瓦•时;凝汽器氨蚀泄漏造成的锅炉结垢腐蚀,尤其是高温过热器由于减温水引入盐垢引起的超温爆管更为严重。
    氨蚀泄漏发生在含氨量骤然提高的3年之后,它使凝汽器管寿命减损85%,对过热器的超温减损可达90%以上。
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